在數(shù)控機(jī)床中,大部分的故障都有資料可查,但也有一些故障,提供的報(bào)警信息較含糊,有的甚至無(wú)報(bào)警,或者出現(xiàn)的周期較長(zhǎng)、無(wú)夫筍不定期,給查找分析帶來(lái)了很多困難,對(duì)于這類機(jī)床故障,需要按具體情況,進(jìn)行耐心的查找,而且在檢查時(shí)需要運(yùn)用機(jī)械、電氣和液壓等方面的綜合知識(shí),不然就很難快速、正確地找到故障的真正原因。
無(wú)報(bào)警故障
一臺(tái)臥式加工中心,工作時(shí)出現(xiàn)Y軸正常向誤差增大,所加工的零件報(bào)廢,測(cè)量檢查發(fā)現(xiàn)誤差范圍為0.01~0.5mm。經(jīng)檢查和分析,數(shù)控系統(tǒng)的伺服放大器都是正常的,引起故障的原因還是在聯(lián)軸器上,Y軸的聯(lián)軸器。將電動(dòng)機(jī)拆卸,對(duì)聯(lián)軸器進(jìn)行仔細(xì)檢查、測(cè)量后發(fā)現(xiàn)有如下問(wèn)題,中間的聯(lián)接塊的鍵與軸上連接套的槽配合且鍵與槽接觸的深度不夠,槽內(nèi)有2/3的空隙,經(jīng)重新裝配中間聯(lián)接塊,調(diào)整接觸嘗試后故障排除。
加工中心使用一段時(shí)間后,出現(xiàn)換刀故障,刀插入主軸刀孔時(shí),出現(xiàn)錯(cuò)位,機(jī)床上無(wú)任何報(bào)警信息,對(duì)編碼器產(chǎn)生了懷疑,對(duì)該部分電氣和機(jī)械聯(lián)接進(jìn)行檢查,當(dāng)將編碼器從主軸上拆開后,即發(fā)現(xiàn)編碼器上的聯(lián)軸器此退螺絲松動(dòng),且已向后移,因而出現(xiàn)工作時(shí),編碼器與檢測(cè)齒輪不能同步,使主軸的定向位置不準(zhǔn),造邁換刀錯(cuò)位故障。