數控機床是復雜的機電一體化產品,它的維修不同于普通機床的維修,不單純是機械,電氣,液壓或者數控系統(tǒng)的毛病,在維修過程中必須這幾個方面綜合分析,判斷確定問題的原因并加以處理。在這幾方面中數控系統(tǒng)能起到作用.對于維修大型進口機床來說,對PLC程序的理解不能*建立在PLC語句結構和邏輯控制上,更多的是對機床的機械結構,以及加工工藝過程的充分理解、掌握這些對分析PLC程序往往能起到事半功倍的作用,本文簡單介紹了幾種在數控機床維修過程中經常采取的方法,并分別加以舉例說明。
1直觀法
例1:一臺德國MAHO公司生產的五軸聯動數控鏜銑床,數控系統(tǒng)為飛利浦系統(tǒng)。在一次傳輸數控程序中,由于處理不當,將CPU板的傳輸接口燒壞。將CPU板拆下,仔細觀察,發(fā)現在RS232接口處有明顯焦糊痕跡。在放大鏡下仔細觀察,將斷線處重新跳接:并更換一塊8255芯片,安裝至機床上,將機床參數輸入,機床恢復正常。該CPU板一直運行至今,運行狀況良好。
2自診斷功能分析法
例2:一臺武漢重型機床廠生產的16米大立車,在一次加工過程中突然出現43號報警(PLC未準備好工作)。讀出ISTACK中的故障代碼34,查閱西門子840C診斷手冊,內容為:接口-DMP模塊啟動錯誤。檢查包括手持單元在內的所有DMP模塊,發(fā)現連接地面操縱臺的DMP模塊底板沒有上電。查閱電氣圖紙發(fā)現為之提供電壓的一空氣開關跳閘,將其合上故障消失。
3系統(tǒng)復位法
例3:捷克SKODA公司的一臺數控鏜銑床,數控系統(tǒng)為西門子840C系統(tǒng)。一次加工過程中出現43號報警(PLC未準備好工作)查閱西門子診斷手冊,故障原因為一般數據接口連接的硬件或軟件故障或者是PLC機床數據錯誤或與用戶程序不一致。重新上電復位后,故障現象發(fā)生了改變,數控系統(tǒng)CSB板(中央服務板)上PowerLED為綠色而out-puterrLED為紅色。43號報警依然出現,而機床X,Y,Z,U,W軸均被封鎖,液壓和靜壓系統(tǒng)不能建立,伺服驅動系統(tǒng)611D系列均出現報警情況,分析故障原因認為X,Y,Z,U,W軸被封鎖與CSB板輸出錯誤有關,進入系統(tǒng)總復位界面將PLC復位,運行NCKPOWERON此時原存儲在USER/PLC菜單下的ANW-PLG文件被加載,43號報警消除,但是CSB板outputerrLED仍然顯示為紅色,其余報警未消除。分析故障原因,可能是由于上電過程中機床數據出現混亂而造成還有的能是CSB板硬件本身故障。斷電拆下CSB板進行察看,沒有發(fā)現燒毀現象,進行清潔處理后,重新裝上報警依然存在。按照西門子公司提供的總復位方法,將CSB板撥段開關置于“I”位重新上電,設定系統(tǒng)時間/日期,在MDD(機床數據對話)中加載備份在MMC硬盤上的機床數據,系統(tǒng)恢復正常.CSB板out-outerrLED紅燈滅,報警全部消除,液壓系統(tǒng)恢復正常。但是X,Y,Z,U.W軸依然不能運動,查看信息診斷,發(fā)現SKODA公司編制的一條子程序SPF793沒有運行,將SPF793調入NCK運行該程序,所有故障消除。此次故障的處理過程為的一次系統(tǒng)裝機,至于SPF793可能是SKODA公司自己編制的裝機子程序,須運行該程序解鎖機床各插補軸。